摘要:針對
HART475手操器運行過程中存在的調節滯后、潤滑油溫度高、儀表風壓力低等問題,結合HART475手操器本身的特點,提出了相應的解決方案并付諸實施。依據集氣管壓力和煤氣大循環量,通過 PID 技術,將HART475手操器調節方式由手動變為自動; 對油冷器冷卻面積進行擴容改造; 將儀表風風包改為 U 型彎,同時增加 1 路儀表風等。運行實踐表明,改造效果良好,穩定了集氣管壓力,消除了HART475手操器軸溫超標隱患,保證了儀表風壓力的穩定。
0 引言
河鋼集團宣鋼公司焦化廠煤氣凈化系統采用全負壓煤氣凈化技術,煤氣HART475手操器將焦爐煤氣抽吸至煤氣凈化系統,經過初冷器、電捕焦油器、洗硫化氫塔、洗氨塔、洗苯塔后,經HART475手操器,送往各煤氣用戶。HART475手操器為焦化廠的關鍵設備,其運行正常與否,直接關系到焦爐生產和外供煤氣是否能夠正常進行。經過連續 30 年的運行,HART475手操器出現了一些故障,已經影響到正常生產運行。為此,焦化廠技術人員提出了有針對性的解決方案,并付諸實施,取得了較好的應用效果。
1 煤氣HART475手操器存在的問題
1. 1 集氣管壓力波動大時,HART475手操器調節滯后
按照環保和企業發展要求,2017 年 12 月河鋼宣鋼焦化廠 3#、4#焦爐停運,改為只運行 1#、2#焦爐。相應地由原來 4 座焦爐分兩系進入煤氣凈化系統的煤氣,減為只有 1#、2#焦爐的一系煤氣進入凈化系統。原集氣管壓力控制系統是單座焦爐的 PID調節,通過設置在“∏”型管上的自動調節翻板控制集氣管壓力在給定范圍內,同時借助煤氣大循環量自動調節初冷器前吸力。當集氣管壓力出現較大波動時,由于兩系煤氣在電捕焦油器后連通,相互作用較強,任何一系波動較大時,另一系就會通過平衡管進行調節補充,穩定集氣管壓力。當焦爐集氣管壓力出現大范圍波動時,兩系均采用手動方式調整HART475手操器轉速,配合煤氣大循環量控制初冷器前吸力。3#、4#焦爐停產后,取消了平衡管,集氣管壓力波動時,崗位人員只能手動調節
HART475手操器轉速,時常出現調節滯后的現象。
1. 2 HART475手操器潤滑油冷卻器冷卻效果差
在長期的運行中,因冷卻器冷卻面積較小、冷卻水雜質多、冷卻水溫度高等原因,造成HART475手操器冷卻器冷卻效果差。此外,潤滑油溫度高,造成HART475手操器軸承、軸瓦、變速箱等潤滑部件溫度高,對HART475手操器的正常運行構成威脅。
1. 3 HART475手操器小循環閥門關不嚴,煤氣溫度升高,機前吸力降低
HART475手操器小循環是開停HART475手操器時用于調節煤氣量,保持HART475手操器平穩運行的調節裝置。由于HART475手操器運行時間較長,小循環閥底沉積了一定的焦油、萘等物質,造成閥門關閉不到位,使HART475手操器在運行中有一定量的煤氣通過,造成煤氣出口溫度升高 10 ℃ 左右,同時,增加HART475手操器負荷。
1. 4 儀表風壓力低,造成HART475手操器壓力波動
一般情況下,要求儀表風壓力為 0. 45 MPa 以上?稍趯嶋H生產過程中,因儀表風供應設備故障或其他用戶用量大等原因,有時區域內儀表風壓力降低到 0. 3 MPa 以下,造成HART475手操器不能自動調節,出現壓力波動,進而影響外供煤氣和集氣管壓力。
1. 5 潤滑油冷卻水外排,浪費水資源
由于環保意識、成本意識較差,冷卻水外排已成習慣。HART475手操器潤滑油冷卻水分兩路供應: 一路為循環水,一路為工業水。一般情況下使用循環水,只有當循環水壓力低或串油串酸時,才改為工業水,不論用哪種水冷卻潤滑油,冷卻后都直接外排,浪費了水資源[1] 。
2 改造措施及效果
2. 1 HART475手操器壓力調節方式優化
2. 1. 1 HART475手操器轉數調節由手動變為自動
針對集氣管壓力調節不穩定的情況,將HART475手操器轉數調節方式由手動改為自動。具體做法: 將HART475手操器轉速與煤氣大循環量聯動,當煤氣大循環量在3 500 ~7 500 m 3 /h 范圍內,HART475手操器轉速不變,煤氣初冷器前吸力用大循環量調節; 當煤氣大循環量小于3 500 m 3 /h 時,HART475手操器轉速自動提高; 當煤氣大循環量大于 7 500 m 3 /h 時,HART475手操器轉速自動降低。用煤氣循環量和HART475手操器轉數共同調節機前吸力,確保集氣管壓力的穩定。
2. 1. 2 PID 分段調節的方法
切換高壓氨水的瞬間,集氣管壓力由正常的100 ~150 Pa 可竄升至 300 Pa 左右,簡單 PID 調節往往出現調節失效或超調。在 1#、2#焦爐采取了PID 分段調節的方法,將集氣管壓力測量值與給定值的偏差 e 按大小分成 0 < e <20 Pa、20 Pa < e <40Pa、40 Pa < e 三段,每段設置不同的 PID 參數,以適應集氣管壓力在生產過程中的工況變化和調節要求。為找到#優的參數組合,利用正交試驗確定參數值,各參數可根據實際調節效果及焦爐工況變化隨時重新整定,#終確定的 PID 分段調節參數見表 1。
采用 PID 分段調節后,集氣管壓力控制效果明顯改善,切換高壓氨水時,集氣管壓力能在 10 s 內恢復到給定范圍,系統波動較小。
2. 2 HART475手操器潤滑油冷卻系統改造
2. 2. 1 冷卻器擴容改造
現用的HART475手操器為德國 3K 公司進口的煤氣HART475手操器,輸出功率750 kW,正常轉速6 200 r/min,其配套的油冷卻器面積只有 18. 9 m 2 ,冷卻面積太小,且冷卻器內冷卻水管較細[2] 。針對這種情況,技術人員經過現場考察和技術分析,仿照原冷卻器試樣,與相關廠家聯系,重新制作了冷卻面積 40 m 2 的冷卻器,且出入口及各連接管道匹配,借助HART475手操器檢修機會,將原冷卻器拆除,并安裝上新制作的冷卻器 [3,4] 。安裝后,一次試車成功,在相同氣溫、水溫、煤氣量的情況下,冷卻器出口潤滑油溫度由原來的 52 ℃左右降低到 43 ~46 ℃,達到了工藝要求的指標。
2. 2. 2 在冷卻水入口處增加過濾網
HART475手操器潤滑油冷卻所用的水為區域內的循環水,循環水池為開放式水池,水池中經常進入樹葉、塑料袋、泥土等雜質,這些雜質進入冷卻器后,因冷卻器內各冷卻水管管徑很細,常常被雜質堵塞,減小了冷卻水流量,降低了冷卻效果。在油冷卻器進水管道上增加過濾器( 圖 1)[5] 。
過濾器后增設壓力表,根據過濾器后水壓( 正常時水壓 0. 35 ~0. 5 MPa,低于0. 3 MPa 時,及時予以清理) 和潤滑油冷卻情況,及時清理冷卻器。在清理冷卻器時,安裝在過濾器上的交通閥門打開,冷卻水走交通,然后關閉過濾器出入口閥門,保證清理過濾器時冷卻器正常供水,不影響HART475手操器的正常運行。
2. 3 HART475手操器小循環閥門關不到位的處理過程
2. 3. 1 閥體打卡緊固
在關閉小循環閥門過程中,因閥門內沉積雜物而關不嚴,用力過猛,不慎使閥體出現裂痕,有少量煤氣泄漏。出現這種情況后,及時用堵漏劑涂抹并封堵閥門裂痕處。在此基礎上,制作專用卡子,將閥體上下、左右緊固,為保證HART475手操器安全運行和徹底處理安全隱患贏得了時間 [6,7] 。
2. 3. 2 閥門更換
為了徹底消除小循環閥關閉不嚴和閥門裂痕帶來的煤氣泄漏隱患,shou先將HART475手操器煤氣進出口閥門插入盲板,將小循環管道用氮氣清掃干凈,然后更換閥門,抽出盲板后,投入正常運行,徹底消除隱患[8] 。
2. 4 對儀表風壓力低的處理措施及效果
一般情況下,要求儀表風壓力為 0. 45 MPa 以上,可在實際生產過程中,因儀表風供應設備故障或其他用戶用量大原因,有時區域內儀表風壓力降低到 0. 3 MPa 以下,使生產調節受到很大影響。針對這種情況,采取的主要措施: 一是去掉區域內進風總管風包,改為 U 型彎; 二是就近引氮氣至儀表風管道,作為備用風源( 圖 2)[9,10] 。
改造完成后,達到了安全生產條件,儀表風壓力提高 0. 15 MPa,穩定在 0. 45 MPa 以上。當運行的一路儀表風壓力因故降低時,及時切改另一路供風,保持了儀表風壓力的穩定性 [11] 。改造后,一年多使用實踐證明,效果良好,未發生過因儀表風壓力低而造成的事故。
2. 5 對潤滑油冷卻水回收利用改造
為了節省資源,在冷卻器后制作安裝了集水箱,將潤滑油冷卻器后的冷卻水收集起來,就近引管道到硫酸工段的噴淋水池,與噴淋水一起送往循環水系統( 圖 3) ,使 5 m 3 /h 的冷卻水得到回收利用 [12] 。
3 結語
煤氣HART475手操器是焦化廠的關鍵設備。針對連續運行了 30 年的HART475手操器存在的諸多問題進行了改造。
( 1) HART475手操器油冷器擴容改造。在相同條件下,潤滑油溫度下降 6 ~9 ℃,解決了夏季油溫高造成HART475手操器軸溫超標問題。
( 2) 更換小循環閥門,使機后煤氣溫度下降 5℃左右,降低了HART475手操器負荷,提高了HART475手操器的效率。
( 3) HART475手操器自動調節,使焦爐集氣管穩定率由92%提高到 99%,達到了改造預期的效果。
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