摘要:為進一步開發應用油氣生產物聯網系統(A11),提升注水井日常管理的科學性和有效性,大慶油田某采油廠研發了注水井自動監控系統。該系統采用在井口加裝流量自控儀和在干線兩端分別加裝兩個壓力變送器的改造方案,利用A11現有油井RTU,使加裝儀表能與工區中控室的工控機進行實時通信,實現了注水井水量自動計量及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常報警、生產報表自動生成等功能。可使單井實現實時精準注入,提高了注水效果和計量精度。
0引言
為加快業務領域的數字化、信息化建設,全面提升企業的整體管理水平,中國石油天然氣集團有限公司在《中國石油“十二五信息技術總體規劃”》中提出了建設油氣生產物聯網系統(A11)項目,并立項開展試點和推廣工作。大慶油田某采油廠作為A11示范工程試點單位之一,在2016年底實現了系統的整體上線運行。隨著系統逐步深入推廣使用,已經實現了對油井、計量間、聯合站生產數據的自動采集、遠程獲取和生產預警等各項功能,提高了生產集輸過程中日常管理的科學性、及時性和有效性。但是,作為生產管理重要組成部分的注水井管理并沒有納入項目建設之中。在以往的注水井管理模式中,采油工需要每天巡檢兩次,人工調控水量,不僅耗時費力,還存在調控誤差,而且在兩次巡檢之間,如果壓力水量發生變化,甚至會發生注水表“卡表”的現象,不能及時發現并調控。所以,為實現生產數據及時、準確、全面采集,為建設數字化油田打下堅實基礎,技術人員以問題為導向,研發了一套注水井自動監控系統。該系統依托A11現有遠程終端單元(RTU)、通信網絡、工控機,對注水井配水間工藝流程和A11組態系統進行了功能性改造。同時,結合注水井日常管理模式,編制了預警分析軟件。建立起一套可實現注水井水量積算及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常壓力報警、生產報表自動生成的注水井自動監控系統。
1系統簡介
如圖1所示,A11油氣生產物聯網系統建設可分為數據采集與控制層、數據傳輸層、生產監控與管理層共三層模型架構。
注水井自動監控系統依托A11系統的三層模型架構,著重對數據采集與控制層和生產監控與管理層進行功能性改造,利用數據傳輸層支持遠程數據發送,實現了注水井自動配水和遠程監控管理的總體目標[1]。
在數據采集與控制層,該系統選擇了在注水井井口加裝帶有電動執行機構的流量控制器,以及在干線來水口和去井口兩端加裝壓力變送器的工藝改造方案,實現了日注水量、瞬時水量、壓力的自動計量和瞬時水量調節的功能。同時,各加裝儀表通過485通信電纜與A11現有油井RTU相連,使RTU能讓采集和控制命令進行上傳下達,將注水井自動配注體系嵌入進數據采集與控制層之中。
在數據傳輸層,RTU利用心跳機制通過已經組網的MICWILL通信網絡,將數據發送至采油工區中控室的工控機上,并接收工控機下發的控制指令,實現整套系統的無線遠程控制功能。
在生產監控與管理層,工控機先將RTU上傳的數據存儲在實時數據庫,并通過工控機上配置的組態系統實現監測、展示、控制與分析等功能;并將數據傳遞至油氣水井生產數據管理系統(A2)和采油與地面工程運行管理系統(A5)的關系數據庫,實現自動生成報表的功能[2]。
2系統組成
注水井自動監控系統的組成對應上文提到的三層模型架構,也分現場井口裝置部分、RTU部分、組態和預警系統部分。
2.1現場井口裝置部分
現場井口裝置部分通過在井口加裝流量控制器,在干線來水口和去井口兩端分別加裝兩個高壓
壓力變送器,達到采集累計流量、瞬時流量、泵壓、油壓等各項生產參數的目的。改造前后示意圖如圖2所示。
2.1.1流量控制器
針對注水井現場自動計量、自動配水的目標,所選的流量控制器必須配備電動執行機構用來根據設定值自行調節水量。方案選取的流量控制器———GLZ型電磁自控儀分為電動執行機構和電磁流量計兩部分。其中電動執行機構由220V電源供電,向電磁流量計輸出24V電壓,接受反饋回的流量模擬信號,并將水量數據通過RS485通信電纜向RTU發送。兩部分由法蘭連接,電磁流量計可單好拆下,方便校驗。
同時考慮到可能存在的通信故障、臨時斷電、水質差造成測量管徑結構、卡住等實際生產情況。對流量控制器進行了定制改裝。改裝后的控制器可在通信故障時,存儲保存上一通信節點的設定值,從而進行水量調節。電磁流量計部分加裝蓄電池,可在停電時保存累計流量,具備“通信故障時不影響正常恒量配水、停電不影響正常計量”的優點。測量管通過電磁感應原理進行測量,管內無活動及阻流部件,不堵塞、壓損小,減少了卡表情況的出現。
當流量控制器通過就地人工設置或遠程設置某一個流量值后。執行機構會根據設定的流量自動通過電機的旋轉調節閥門的開啟度(PID控制),周期性地將所測量到的瞬時流量值與該設定流量值相比較。當前瞬時流量大于設定值并超出規定范圍時,流量控制器會發出指令,啟動電機將流量閥關小;當前瞬時流量小于設定值并超出規定范圍,流量控制器會發出開大流量閥的指令,直至瞬時流量接近或等于設定數值為止,如圖3所示。流量的比較和流量閥的調整周期為5s。為了避免流量頻繁波動,不進行流量調整的死區范圍為0.1deg/h。從而自動調整高壓注水流量,達到自動控制的目的。
執行機構是經過減速裝置的電機驅動裝置,包括電機和閥門組件(蝸桿減速-閥芯閥套和密封件)。它具有電子位置顯示、閥門位置指示、電子限位、機械限位、手動調節功能。在手動狀態調節閥門時,由于減速裝置和閥門壓力自平衡系統的作用,手輪很輕,易于準確調節,省時省力。
2.1.2壓力變送器
在注水井自動監控系統中,兩塊壓力變送器安裝在干線來水口和去井口兩端,負責采集泵壓和油壓數據,數據傳輸與流量控制器共同采用RS485通信模式,利用總線分配器將流量控制器和兩塊壓力變送器的通信電纜合為一組進行敷設,節約材料成本和屏蔽難度。同時配備了LCD顯示和就地菜單操作的功能,滿足操作人員現場觀察壓力變化的需要。儀表自身的電源、通信與被測介質全部隔離,具有計量準確、可靠性高的優點。
2.2RTU部分
注水井自動監控系統選擇改造的YCK-4井場RTU(以下簡稱RTU)是大慶油田某采油廠井場控制系統的核心,主要實現對整個系統的控制和管理,把各測試單元采集到的數據傳輸到上位機,并根據上位機要求對各個測控單元發送控制命令,通過有線通信電纜和無線網絡采集油井井場測試設備的數據,實現單井數據采集和控制管理的功能。RTU具有32位100MHz的CPU處理系統,豐富的通信和信號采集接口,滿足油田野外(-40~+85)℃工作環境,具有低功耗、多用途、可靠性強等優點[3]。
基于RTU可用功能和采集方式,注水井自動監控系統與井口儀表基于RS485有線通信電纜和MODBUS通信協議進行通信,將RTU固件進行升級,新增寄存器區域用來存貯注水井數據的辦法。通信電纜的接線則采用跟井口儀表供電的動力電纜同溝敷設,與之前用RS485有線通信電纜串聯接入的方案。這樣沒有額外增加工程量,節省了投資。方案示意圖如圖4所示。
2.3組態和預警系統部分
由于大慶油田A11建設采用IPV6無狀態獲取機制,設備上線必須依賴油井心跳機制建立上位機的組態系統與油井IP的映射關系,RTU再通過MICWILL無線通信將心跳數據包發送至工控機。正如前文所述,注水井自動監控系統依托A11現有油井RTU,所以注水井數據也必須依賴油井心跳機制建立IP映射關系[4]。
所以對依托現有油井RTU的注水井系統來說,就是將注水井井號與地衣口油井的ID綁定,當該油井登錄后,就可以通過該油井的IP訪蝧hou⑺蕁H繅院蟪魷侄緣ズ夢⑺擄滄埃遙裕盞那榭觶徒⒁豢誑沼途⑺肟沼途桑陌蠖āS途鍬己螅涂梢醞ü糜途模桑蟹夢shou⑺藎扌敫謀渥樘絳蠔褪菘飩峁梗獎闋樘低承略觶桑轄詰恪?/div>
具體綁定心跳系統的做法為:shou先需要將RTU的設備MAC地址,通信方式、工控機的IP地址、端口號在工控機的組態系統上注冊。然后將注水井井號和油井井號用設備MAC地址加以綁定,設置工控機讀取RTU存貯注水井數據的寄存器地址。#后添加需要展示的注水井井口壓力、流量數據、報警信息等項目和遠程設置瞬時水量的指令窗口[5]。
同時,在組態系統展示的基礎上,利用工控機實時數據庫推送至數據中心關系數據庫的大數據,我們對各生產數據進行了深度開發。新建的注水井實時監測系統,含有詳細的報表統計、圖形分析和數據導出功能,便于進行日報統計、工況分析和異常報警,滿足各級管理、技術人員對生產數據的需求,提高了管理和分析水平。
3系統應用及效果
2017年9—12月,注水井自動監控系統在大慶油田某采油廠油礦采油工區所轄的80口注水井進行了試運行。其應用效果良好,受到了各單位的認可。該系統主要的應用效果如下:
(1)實現了注水井水量積算及遠程調節、油壓泵壓遠傳及異常壓力報警、生產報表自動生成等功能,極大地方便了油田生產管理,提高了管理精度。
(2)跟蹤月度注水完成率平均為3.94%,遠小于要求,在提高注入和計量精度的同時,降低了注水能耗損失,節能效果明顯。
(3)員工在中控室的工控機上就可以遠程實現資料的錄取和水量的調節,在大幅降低勞動強度的同時,減少了高壓操作的安全隱患。
(4)預警系統對高壓及時報警減少了對地層和套管的損害,對低壓報警減少了管線穿孔造成的安全環保問題。管理人員可以根據報警情況及時采取相應措施,提高生產效率。
(5)生產曲線自動繪制以及工況診斷分析等智能分析系統運行,能有效幫助基層人員提高分析水平。
4結語
注水井自動監控系統在大慶油田某采油廠油礦試點的成功運行,證明了該系統實現了注水井水量積算及遠程水量設定調節、油壓泵壓力遠傳及異常壓力報警、生產報表自動生成等功能,改寫了員工必須野外抄表、調節水量的歷史,也使管理人員、技術人員在電腦上可實時監控、分析生產情況。在減輕員工勞動強度的同時,實現了精準注入。并且改造過程依托A11系統現有RTU設備,可節約改造投資費用,降低施工成本,對已開發建設和預計開發建設A11系統工程的采油工區來說,具有推廣、應用價值。
當然,在系統運行過程中還發現一些不足,需要進一步完善:
(1)大慶油田地處東北,冬季#低溫度可達-30℃~-40℃。高壓壓力變送器的引壓管中含油污水容易發生凍堵現象。解決辦法是在引壓管處加裝發熱裝置或用凝固點在-50℃的硅油作隔離介質,保證了冬季室外工作的需要。
(2)沒有在井口加裝測量注水井套壓的高壓壓力變送器,對工況分析造成一定的限制,將在后續工作中加以改進。
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